試験と評価とは? わかりやすく解説

試験と評価

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/01 08:58 UTC 版)

パーシヴァル P.74」の記事における「試験と評価」の解説

静止リグ固定して地上試験1956年始まったが、オリックス エンジン最高出力最大ガス発生量達しなかった。動力源改良図られたが同機飛行失敗し初飛行中止された。P.74には2名の操縦士用の脱出口の備えがなかったのでこれは幸運なことであったかもしれない唯一の出入り口胴体後部左側にあった主任テストパイロット薄幸のP.74に関して端的にこう語った。「操縦席操縦系統エンジン系統・・・は操縦士操作というものを全く無視して設計されていた。」 英国ヘリコプター産業再編成されたときに、より強力なロールス・ロイス RB108 タービン エンジン装備することや10名の乗客搭乗できる派生型(P.105)が設計途上であった。P.74の計画中止され試作機廃棄処分にされた。 乗員:2名 搭載量:2列に乗客8名 全長全高: 主回転翼直径:15.76 m (53 ft) 円板面積空虚重量全備重量:3,515 kg (7,750 lb) 最大離陸重量発動機:2 × ネイピア オリックスNo. 1 ガス ジェネレーター、754 shp (563 kW) 超過禁止速度177 km/h (110 mph) 計画値 巡航速度航続距離搭載燃料

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/19 19:02 UTC 版)

Yak-25 (航空機・初代)」の記事における「試験と評価」の解説

Yak-25初号機には「yellow 15」のコールサイン与えられラダーには「2」が記された。1947年10月31日試験開始し、セルゲイ・アノキン大佐操縦により11月2日初飛行した。試験1948年7月3日まで続けられた。Yak-25優れた操縦性上昇性能有していたが、水平尾翼層流境界層は完全に不適切で、500 km/h310 mph)に達した時に激しバフェット引き起こしたテストパイロットのL.L.セリャコフは余りにも激しバフェットキャノピーに頭をぶつけ、全ての計器類指針落ちた報告した。この問題解決するため、水平尾翼NACA 004翼型変更した初号機経験考慮入れ改修加えた2号機製作された。 残念な事に、ライバルであるラヴォーチキン設計局La-15ミコヤン設計局MiG-15良好な性能発揮しMiG-15量産のために軍に正式採用されYak-25受け入れられなかった。その後ラヴォーチキン設計局ヤコブレフ設計局ミコヤン設計局開発する機体よりも優れた単座ジェット戦闘機作る事は2度となかった。Yak-25主翼後退翼化したYak-30として更なる開発行った他、別のいくつかの開発使用された。 Yak-25当時西側諸国知られていたのにもかかわらずASCCUSAFによるコードネーム指定がなかった。

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ホーカー ホットスパー」の記事における「試験と評価」の解説

ホーカー・エアクラフト社がヘンリーハリケーン生産引き受けた時点ホットスパー開発計画破棄された。試作機からモックアップ銃塔取り払われコックピット部に整形覆い取り付けられた。アブロ社での生産計画した要求仕様17/36は破棄され銃塔取り払われ試作機1942年までRAE ファーンボローでフラップダイブブレーキといった種々の試験使用された。

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XP-31 (航空機)」の記事における「試験と評価」の解説

700馬力のR-1750 サイクロン星型エンジン装着した試作機は、可変前縁スロット大きな後縁フラップ備えていたにもかかわらず性能芳しくなかったため、600馬力のV-1570 コンカラーエンジンに換装された。カーチスXP-31スウィフトシリアル33-178)はこの形で1933年3月1日納入されたが、すでに競作ではP-26に敗北しており、唯一の試作機1935年廃棄された。

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Yak-19 (航空機)」の記事における「試験と評価」の解説

最初試作機完成した翌日、Yak-19はトラックでホディンカ・フィールド(英語版)に運ばれタキシング試験が行われた。12月12日試験では欠陥のあった燃料ガスケット爆発火災発生し修理2週間要した処女飛行直前に、武装実験段階のシュピタリヌイ Sh-3機関砲換装した。そして1947年1月8日に、ミハイル・イワノフ中尉操縦により初飛行成功させた。Yak-19は3月2日から5月18日にかけて、新しエンジン供給されるまで待機した5月21日初め飛行中アフターバーナー使用したテストが行われた。Yak-19はアフターバーナー装備したソ連初の戦闘機であったが、La-156がYak-19よりも1カ月早くアフターバーナー使用した飛行行っていた。試作2号機1号機とほぼ変わらない仕様で、6月6日初飛行した。変更点水平尾翼の上反角と垂直尾翼わずかに修正し翼端196 L(52 USgal)のドロップタンク装備できるようにした。これにより燃料合計980 kg(2,160 lb搭載可能となった設計局飛行試験中、Yak-19は時速900km/hを超えるソ連初の戦闘機となった主なテストパイロット務めたセルゲイ・アノキン大佐操縦性飛行特性共に良好で、平均的な技量パイロットでも容易に操縦できる報告した8月3日試験が終わる前にアノキン大佐はYak-19を使ってトゥーシノ飛行場行われた航空ショー参加した10月7日試作2号機受け入れテスト開始し1947年1月30日完了したが、テストパイロット達の評判はあまり良くなかったアフターバーナー信頼性薄くロール操縦性に難ありとされた。他にはコックピットが狭すぎる点、暖房換気不足している点、不十分な防弾版などが指摘された。これらの問題から、軍の採用試験には推薦出来ない結論付けたヤコブレフはこれらの問題対処として、機体改造諦め、より強力なRD-500エンジン搭載するYak-25開発を行う事とした。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/24 06:19 UTC 版)

XF-91 (戦闘機)」の記事における「試験と評価」の解説

最初試作機1949年5月9日初飛行をとげ、1951年12月音速の壁を破った。後に射撃測距のための小型レドーム装備する改修行っているが、第二試作機のように完全なレドームではない。第二試作機は完全なレドームをつけ、空気吸入口をその下部移したが、そのほかの点は同じである。ジェットロケット両方稼働させる本機マッハ1.71に到達できた。両方試作機とも5年にわたり192回の試験飛行実施した1951年夏、第二試作機「46-681」はエドワード空軍基地から離陸中にエンジン故障起こしたリパブリック社テストパイロット、カール・ベリンジャーは、飛行開始からわずか90秒で尾部溶けだしたのと同時に機から脱出した。ドライレイクの湖底を7マイル走って消防車到着したとき、尾翼部分は灰と化していた。46-681はそれからV字形状もしくはバタフライ)の尾翼取り付け、この状態で飛行試験受けた。のち、本機エドワード空軍基地事故訓練用シミュレーターとなり、それからスクラップとなった他国設計され機体により、迎撃機としてのサンダーセプター能力はすぐに陳腐化したものの、これらの機体サンダーセプターのように量産に移ることはなかった。アメリカ空軍は、1954年迎撃機計画一環として、より進んだ機能的な設計案作りだされ、提案される必要な短い期間を待つと決めていた。サンダーセプター当時の他の迎撃機案と同じく飛行可能時間25分と短いためにアメリカ合衆国のような広大な領域を守るにはほぼ使い物にならなかった。1954年設計案XF-91速力航続距離滞空時間凌駕し、さらに夜間全天候能力欠かせないレーダー火器管制装置備えていた。昼間のみに使用限られる迎撃機時代終わりを告げていたのだった

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La-152 (航空機)」の記事における「試験と評価」の解説

機体1946年10月完成し12月5日テストパイロットのE.I.フェドロフの手によって初飛行した。設計局試験1947年6月23日完了した。La-152はヤコブレフ設計局Yak-15よりも優れた速度性能有していたが、着陸時の走行安定性悪く、未舗装滑走路からの離陸制限されていた。これらの不具合改善し7月12日から採用試験開始されたが、8度目の試験飛行終え着陸アプローチに入る際にエンジン故障し墜落したため破棄された。墜落失われる前に出した最高速度840 km/h (520 mph)だった。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/12 13:33 UTC 版)

La-160 (航空機)」の記事における「試験と評価」の解説

機体1947年春に完成し6月テストパイロットのI.E.フェデロフの操縦により初飛行した。6月から9月にかけて行われた試験において、後退翼機の安定性操縦性に関する有益な情報を得ることが出来た音速に近い速度飛行中アウト・フローによる境界層剥離引き起こしたため、主翼上面に各2つ境界層フェンス取り付けられた。La-160はアフターバーナー点火時にM = 0.92に相当する速度記録(高度5700 mを飛行している時に1050 km/h)し、ソ連初め1000 km/h超える戦闘機となったその後ソ連イギリスのより強力なジェットエンジン手に入れる事が出来たため、非力なRD-10エンジン搭載するLa-160は1機の試作機作られるに留まった。空力モデル研究結果はより高度なLa-15戦闘機MiG-15戦闘機開発早める事に貢献した

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La-174TK (航空機)」の記事における「試験と評価」の解説

1947年9月にE.I.フェドロフの操縦により初飛行した。テスト結果、翼の空気抵抗小さく推力重量比良好だった同様の設計であるヤコブレフ設計局Yak-23との比較では、速度性能において最高速度Yak-23よりも50km/h速くマッハ数においてはM = 0.807を上回るM = 0.86を達成した。しかし、最終的にYak-23採用されLa-174TKは単一試作機作られるに留まった。また、同時期に開発されていた後退翼機のLa-160にも劣る性能であったためこれ以上開発中止された。

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La-150 (航空機)」の記事における「試験と評価」の解説

11月1日までに予定していた8機の試作機全て完成しパレード参加する準備整った。これらは後にLa-13という非公式な名称を与えられた。ゴーリキーからモスクワまで輸送する必要があったが、直接飛行するのは危険と考えられ、翼を外せ鉄道輸送出来ないため、専用トレーラー作って輸送した悪天候により予定していた儀礼飛行中止された。 パレード向けた試験飛行において、方向安定性が悪い、ピッチ軸の利きが悪い、エンジン応答性が悪い、燃料容量少ない、燃料流量不足、暖房換気無く窮屈なコックピット数々問題直面した。これらの問題改修によって改善されたが、全て改善出来なかった。今度横方向安定性強くなりすぎたり昇降舵制動力は悪すぎ、エンジンプロトタイプだけで4度交換必要になったりとテスト難航した1947年4月試験終えた後、1機が工場返却され改修受けた。この機体はLa-150M(Ла-150М)とされた。まず強すぎる横安定性を減らすため先端下向き35°傾けさせた(この改修ドイツHe 162と似る)。翼は取り外し可能に再設計し、昇降舵空力バランス24%から20%減少させた。燃料容量は660kgに増やし操縦席を80cm広げて防弾板を追加し射出座席装備した通信機空中線新しく設置した。これらの変更により356kgの重量増加空気抵抗増加招き最高速度が873km/hから805km/hへ低下上昇性能5000mまでの到達時間が4.8分から7.2分に低下したラヴォーチキン設計局はより高性能機体(La-152)の開発採用試験段階入っていたため、この機体これ以上開発不要判断し、セミョーン・ラヴォーチキンはLa-150Mの開発中止決定したその後アフターバーナー機能有したRD-10エンジン開発され1947年6月にLa-150のエンジンをこれに換装した型が開発された。この型はLa-150F(Ла-150Ф)と命名された。これにより最高速度等価対気速度で950km/h、高度4,320mで915km/hに向上した。これはRD-21エンジン2基を装備したMiG-9の次に高速だった。しかし、ラヴォーチキン設計局設計上の欠陥依然として解決されていないため、軍の採用試験提出する事はなかった。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/12 13:31 UTC 版)

La-156 (航空機)」の記事における「試験と評価」の解説

1947年2月からM・Mグロモフ記念航空研究所英語版)で試験が行われた。1947年3月1日試作初号機がS.F.マシュコフスキーの操縦により初飛行した。続いて試作二号機「156-2」は3月28日にN.クリボシェインの操縦により初飛行した。最初試験ではアフターバーナー使用されず、4月10日初め空中使用され4月12日には離陸から使用された。8月20日完了した設計局試験では、高度に応じて最高速度40 - 72 km/hの間で大幅に上昇する事が分かった設計局飛行試験合計62行われた1948年4月には採用試験が行われ、試験降着装置不具合により2度ハードランディング発生したアフターバーナー試験の間に洗練され信憑性向上した最高速度は高度2000 mで905 km/h達したまた、MiG-9との模擬空戦が行われ、アフターバーナー点火している状態では平及び垂直方向の操縦性が増す事が分かった。しかし当時としては直線翼機は既に時代遅れと見なされており、生産行われずいくつかの実験でのみ開発続けられた。

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