テストと評価とは? わかりやすく解説

テストと評価

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 05:37 UTC 版)

FMA I.Ae. 33 プルキー II」の記事における「テストと評価」の解説

I.Ae. 33設計有用性実証するために2機のグライダー別の移住者であるライマール・ホルテンとの契約製造され1948年から1949年にかけてタンク自身操縦よるもの含めて空力特性テスト飛行が行われた。これらのテストにより横方向安定性顕著な問題があることが分かり、2機の試作機製造が始まる前にこの問題解決のために尾部改修施された。近代的な機械設備の不足により全ての金属部品加工多く手作業頼っており、試作機手工業的な過程の末の産物であったペロン大統領構想ではアルゼンチン航空産業立ち上げる恩恵は、先進諸国製造設備比肩する製造基準導入することになるというものであった。しかし、タンクこの段階で製造設備治具適切なものではないことに気付き基本的に手作業による加工に頼ることにした。最初機体No. 01)は静止テスト供され、後にテスト中に破壊された。 1950年製造され最初の「飛行可能」なI.Ae. 33試作機No. 02)は、エドムンド・ワイス(Edmundo Weiss大尉操縦同年6月27日初飛行行った2回目飛行で元フォッケウルフ社のテストパイロットのオットー・ベーレンス(Otto Behrens)が700 km/h (435 mph)で飛行しているときに激し横方向安定性の問題遭遇し用心のために飛行場帰投した。非常に高速着陸によりかなりの力で跳ね上がったことにより右側主脚ストラット破損した機体修理中に「くせのある」着陸特性是正するために前脚ストラット延長されたことにより機体地上姿勢変更される一方でショックアブソーバーがより大きな入力」に対応できるように調節された。御し易いとはいえなかったが、この改良によりI.Ae. 33離陸着陸低速での特性改善された。より深刻な空力的な問題根深い翼端失速主翼付け根より前に翼端失速することで予期せぬ回転運動」が発生する)で、主翼付け根付近前縁変更加えられた。一方で尽きることの無い横方向安定性の問題解決するために方向舵改良施された。これらに加えてキャノピーは2本の外枠により強化されエンジン排気口の上部には小さな覆い取り付けられた。 テストパイロット素養を持つタンクは、機体失速特性解明のためにテスト引き継いだが、テスト必要な機体改修施して「プルキー II N. 02(m)」とするには数カ月要し3回目テスト飛行10月23日まで実施できなかった。続いて行われた高高度飛行テスト最中2度連続してI.Ae. 33不意に失速状態に陥ったが、タンク回復するのに十分な高度9,000 m を飛行していた。機首バラスト追加することでこの問題解決した1951年2月8日ブエノスアイレスの「ホルヘ・ニューベリー空港」でタンクペロンの前でI.Ae. 33公開飛行行った観衆には、政府高官議会議員各国大使館武官構成される外交団大勢観客と共に含まれていた。展示飛行ではI.Ae. 27 プルキー IとI.Ae. 33 プルキー II飛行したテスト飛行成功裏終了するアルゼンチン空軍はI.Ae. 33の前量産型12機を発注した1951年空軍はこの新型機の受け入れ一連のテスト飛行を行うための技術パイロット部隊設立した1951年5月31日行われたSoto中佐による最初飛行で1,000キロメートル毎時 (621 mph)付近速度激し振動発生したタンク問題の原因究明されるまで唯一の試作機飛行停止宣言したが、この制限見過ごされ試作機飛行続けた28回目飛行直前にテスト・プログラムに配属されていたVedania Mannuwal大尉は、午前中テスト飛行では発生しなかったがそれまで飛行振動原因考えられ機体への負荷かけないように忠告された。直前テスト飛行ではVedania大尉チーム・リーダーは「用心」したが、Vedania大尉事前注意事項無視して午後コルドバ近郊テスト飛行でアエロバティック機動実施した。高いG荷重旋回続いて主翼胴体から脱落する構造破壊発生したマーチンベーカー Mk.1 射出座席苦労して作動させ、Vedania大尉機体背面状態の時に低空射出したが、パラシュートは完全には展開せずVedania大尉死亡した。プルキー II欠陥原因は、主翼と胴体締結している結合ピン溶接関連した加工技術不手際にあった。近代的な鍛造技術プレス機器が欠如していたアルゼンチンには溶接必要不可欠製造工程であった試作3号機No. 03)の製作は、この試作2号機損失直後始まった設計チームは、横方向安定性改善のための方向舵大型化排気口覆い拡大特徴ある機尾側面から回転して突き出るエアーブレーキ追加キャノピー更なる強化といったことを含む最初の「飛行可能」な試作機発見され設計上の不具合に対処する数々変更から手を付け始めた機体内部燃料搭載量増加したことにより航続距離は2,030 - 3,090キロメートル (1,260 - 1,920 mi)へ延びた新しいI.Ae. 33試作機Jorge Doyle大尉操縦1952年9月23日初飛行行った。この機体1952年10月11日ペロン大統領の前で展示飛行を行うために準備されていたが、飛行テスト再開された。この展示飛行操縦することになっていたベーレンスはプルキー II飛行範囲限界領域での飛行特性について制限課されており、ベーレンスその飛行特性を「テストパイロットとして経験した中で最悪」と評した展示飛行2日前に予行演習行っていたベーレンス低空でプルキー II失速墜落させてしまい死亡した。これで試作機失われた1953年タンク4番目の試作機No. 04)を製作し左右主翼にストール・フェンスを、後部胴体に4条のストレーキ追加して設計上のディープ・ストール問題解決しようとした。その他の改良には与圧コックピット燃料容量増加と4門の信頼性の高いイスパノ・スイザ HS.404 20 mm 機関砲装着した最初試作機となったConan Doyle中尉操縦1953年8月20日初飛行した4番目の試作機は、Gonzalez中尉とBalado中尉により1954年から兵装テスト始められた。 レーダー搭載したI.Ae. 33の「全天候」型が計画される一方でアルゼンチン空軍は、改良型アフターバーナー付のニーン エンジン搭載して最高速度マッハ 0.98が期待される量産型のプルキー II100購入して迎撃任務就かせるという予備的な計画立案した1951年オランダ1953年エジプトといった数か国の購入希望者が一様にI.Ae. 33興味示したが、量産化向けて明確な意思表示欠如により輸出販売見込み妨げられ結局は両国共に他の入手可能な戦闘機購入した

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/26 16:49 UTC 版)

ハンドレページ HP.115」の記事における「テストと評価」の解説

1機のみの試作機「XP841」はJ・Mヘンダーソン(J.M. Henderson)の操縦ベッドフォード王立航空研究所1961年8月17日初飛行行ったコンコルド開発計画での研究においてBAC 221改良型フェアリー デルタ2)が高速領域での研究に、HP.115が低速領域での研究使用された。HP.115は69 mph (111 km/h)という低速でも十分な機体制御余裕持ちつつパイロット急激なバンク角変更披露できるほどの高い能力持っていた。2度軽微な事故にもかかわらず実験計画1974年までの長い期間に渡りデルタ翼機の離陸着陸時の運に関する貴重なデータ提供したニール・アームストロング1962年テストパイロットとしてHP.115を飛行させることになっていたが、アームストロング宇宙飛行士選定されるアメリカ航空宇宙局はこの機を操縦する許可取り消したアームストロングは後に1971年になってHP.115に搭乗した。 HP.115は「リーディング・エッジ・エキヒビション」の一部であるヨーヴィルトンの艦隊航空隊博物館BAC 221コンコルド試作機と共に展示されている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/02 03:44 UTC 版)

マイルズ M.20」の記事における「テストと評価」の解説

B-クラス シリアルナンバーの「U-9」をつけた試作初号機は、1940年9月15日初飛行し、その後要求仕様F.19/40の試作機段階にもかかわらず軍用機シリアルナンバー 「AX834」をつけて航空機兵装実験機関(A & AEE)でテストされた。武装ハリケーン機と同様に8丁の.303 ブローニング機関銃装備していた。M.20の試作機ハリケーン機よりも優速、生産型スピットファイア機よりは低速であったが、装弾数は多く航続距離は両機よりも長かったイギリス上空からドイツ空軍駆逐されるとM.20への要望消え量産に入ることなく設計放棄された。試作初号機はウッドレイで廃棄処分にされた。 「U-0228」後に「DR616」のシリアルナンバーをつけた試作2号機は、アレスティング・フックカタパルト射出ポイント備えた艦隊航空隊艦載機求めた要求仕様 N.1/41に応じた機体として製作された。1941年4月8日初飛行したこの型は、CAMシップからカタパルト射出することが可能であったが、CAMシップ飛行甲板備えていなかったので任務終了後不時着水することになり、このため降着装置投棄可能となっていた。旧式ハリケーン機がこの任務充てられたことでM.20は不要となり、結局この艦載型廃棄処分とされた。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/02 16:00 UTC 版)

I.Ae. 30 ナンク」の記事における「テストと評価」の解説

テスト結果この機体良好な飛行特性持ち要求性能合致していることが分かったコルドバからブエノスアイレスまでの横断飛行最中にI.Ae. 30は、南アメリカピストンエンジン機の速度記録である平均速度780 km/h記録し、この記録破られていないアルゼンチン空軍は既に次世代戦闘機としてI.Ae. 27 プルキー I計画しており、試作機最終段階までは開発されなかった。 公式な興味薄れた1949年初めに唯一の飛行可能な試作機テストパイロットCarlos Fermín Bergaglioの判断の誤り着陸時に事故起こし酷く破損したパイロット無傷機体修復可能であったが、空軍破損した試作機破壊命じ未完成試作機2機を廃棄処分にして開発計画破棄した

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/20 06:05 UTC 版)

I.Ae. 27 プルキー I」の記事における「テストと評価」の解説

試作機初飛行はオズヴァルド・ヴァイス(Osvaldo Weiss中尉操縦1947年8月9日行われた本機性能不満足なのである考えられそのうち真に先進的でより発展性のあるFMA I.Ae. 33 プルキー II研究進んだためにプルキー Iの歴史は短いものであったそれにもかかわらず航空機史の中でプルキー Iはアルゼンチンラテンアメリカ開発製造され最初ジェット戦闘機として価値のあるのである。プルキー I によりアルゼンチン世界で5番目の自力ジェット戦闘機開発したとなった修復され試作機は現在ブエノスアイレスモロンMorón)にあるアルゼンチン空軍(Fuerza Aérea Argentina)の航空博物館Museo Nacional de Aeronáutica)に展示されている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/12 01:33 UTC 版)

マーチン・ベイカー MB 3」の記事における「テストと評価」の解説

シリアルナンバー R2492と「実験機No.120」("Experimental Aeroplane No.120")が与えられMB 3は、試験のために一時的に26運用訓練部隊26 OTU :Operational Training Unit - RAF Wing in Buckinghamshire)に配備され1942年8月31日初飛行行った試験はSnaith大佐指揮とその他リンネル(Linnell)とバートンBurton少将Air Vice Marshal)の監督下で実施された。ベイカー大尉操縦初飛行成功した後の一連の試験飛行MB 3は高い運動性操縦容易さ示した1942年9月12日離陸間もなくエンジン停止しベイカー大尉機体救おう困難な不時着敢行した結果飛行場墜落して死亡した部隊報告書では以下の様に述べている:「離陸直後突如としてエンジン出力失ったベイカー大尉は、機体救おう飛行場内へ緊急着陸試みた樹木切り株激突して死亡した。」 その後原因究明査問法廷事故原因を「エンジン内部クランクシャフトスリーブ破損したことによりエンジン停止し・・・」と判定した裏付けのない報告書では、事故機のネイピア セイバー エンジンは既に地上運転の段階オーバーヒート問題抱えていたとされている。 地上整備員のジョージ・ビグナール(George Bignall)は「誰もハンガー内に立ち入ることを許されなかったが試験時には機体を見ることができた。ベイカー大尉操縦して滑走路低空でその機体が非常な高速飛行するのを時折見かけた。」と思い返し事故当日のことをこう語る「ベイカー大尉がストゥックリーに向けて離陸した時に自分機銃調節をしていた。大尉離陸して直ぐにエンジン停止し着陸させよう試みた墜落した。」 民間人のジョン・ソーントン(John Thornton)も事故目撃した:「モーリスと私が耕していた所から畑2つ隔てたところに脱穀され麦わら積み上げてあった。MB 3はこれに激突し燃え上がった。コールドハーバー農場Cold Harbour Farm)の農場管理人'バニー'・ウインター('Bunny' Winter)が我々二人墜落現場急かしたが、燃え上がる機体からベイカー大尉救い出すには遅すぎた。」 部隊報告書では、実際にウインター氏がベイカー大尉遺体機体から何とか引っ張り出したとされている。 様々な遅れと予想される納入遅延により航空省はこの設計案時代遅れであると判断し量産発注は行わなかった。 唯一の試作機喪失にもかかわらずMB 3の設計案諦められことはなく、マーチンロールス・ロイス グリフォン エンジン搭載したMB 4を設計することを決めた。この計画は、後にMB 5となる全く新規設計案のために破棄された。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 09:52 UTC 版)

EWR VJ 101」の記事における「テストと評価」の解説

2機の試作機X-1とX-2が作られ1963年4月10日X-1号機が最初ホバリング飛行行ったホバリング飛行から水平飛行への遷移1963年9月20日行われたVJ 101C X-1号機は40回の空力飛行24回のホバリング飛行に14回の完全遷移行った。これらのテストの間に垂直離着陸機では初め音の壁突破した1964年9月14日自動操縦欠陥原因墜落した1964年7月29日VJ 101Cアフターバーナー使用せずマッハ1.04で飛行した1965年10月22日新し自動操縦装置取り付けたX-2号機は遷移飛行成功させた。テスト引き続きX-1号機に無かったアフターバーナー付けたX-2号機で続けられた。しかし開発プロジェクト1968年キャンセルされた。マッハ2級迎撃機になると目されVJ 101D型は造られなかった。VJ 101C X-2号機は現在ミュンヘンドイツ博物館吊るされ展示されている。

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